海口供应龙工30 50装载机大小臂油缸价格

  • 2024-05-20 08:22 6515
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山东东上智能装备有限公司

品牌:龙工型号:转向/转斗/动臂适配车型:30/50装载机发货地:山东临沂发货方式:物流托运包装:木箱
传统作业装置的更换方法须通过拆装销轴来进行,需要的拆卸和安装工具,熟练工人更换一次作业装置耗时在1?h以上。而配装快换装置的装载机则不同,驾驶员在驾驶室内操纵手柄,就能在作业现场完成各种作业装置的快速拆装,既了施工安全,又减少了拆卸安装时间,还能避免销轴在拆装过程中损坏。
当工作系统的压力大于卸荷阀的预定压力时,来自转向系统的多余液压油通过卸荷阀直接回油箱。工作特点不转动转向盘时:转向泵6输出的液压油分两路,一路进入**阀另一路进入转向此时因转向盘未转动,转向器8没有流量输出,流量放大阀2的控制端口没有压力油,放大阀阀芯处于中间位置。进入**阀7的液压油被放大阀阀芯堵死,压力上升,**阀阀芯的移动受ab段油路的控制。当a点压力值升高后,则b点压力值也随之升高。双泵卸荷系统是指转向泵供给转向系统多余的液压油在卸荷阀处与工作泵所泵液压油合流一起供给工作系统作用于**阀阀芯的右侧,克服**阀左侧弹簧的张力,迫使**阀阀芯左移,转向泵输出的油经**阀7到卸荷阀并与工作泵5输出的液压油合流供给工作系统。
此控制油的流量较小,即“控制开关量”。放大阀阀芯向右或向左移动必将打开转向缸4的进,回油路,从而来自**阀7的大流量液压油通过流量放大阀2进入转向缸4的工作腔(一腔),转向缸4的回油腔(另一腔)经流量放大阀2的另一油道回油箱,装载机实现转向。当转向泵6输出的流量大于转向所需的流量时,多余的油液经**阀7和卸荷阀1中的单向阀合并于工作系统。当转向泵6输出的流量小于转向所需的流量时。转动转向盘时:进入转向器的液压油通过液压油管或控制放大阀阀芯向右或向左移动转向油流不与工作系统的油流合流,只供给转向系统。
常见故障及排除方向发飘系统内有空气,应排尽系统空气:转向杆与转向器间的联动插键磨损严重或转向器联动轴,拨销磨损,应更换相应的磨损件。单侧无方向即整机只能向一个方向转动,原因主要是转向缸一腔漏油,另一腔完好,应更换损坏的油封。
突发性无方向即转向盘只是空转,而整机则不能转向。原因及排除:转向盘与转向杆的半圆键损坏或漏装,应更换或重装半圆键:转向杆与转向器间的联动插键严重磨损而打滑,应更换联动插键,转向器转子和定子啮合副严重磨损,不起计量马达的作用,应更换转向器,转向器簧片断裂,应更换簧片或转向器。
自动转向这是流量放大阀阀芯对中性差引起的,即在自由状态下放大阀处于一定的开度,使转向缸动作而自动转向,应通过增,减垫片调整阀芯的自由状态位置,使其居中。转向滞后原因及排除:流量放大阀阀芯回位滞后,阀内有空气,应排尽系统空气,液压油过脏,更换液压油及滤芯,放大阀阀芯与阀体的配合间隙过小,更换放大阀。
转向沉重原因及排除:轮边减速器齿轮断裂而卡死,应更换轮边齿轮,前主传动差速器损坏,检修,转向器卡滞,应更换。整机转向慢于转向盘转动原因及排除:流量放大阀内的梭阀密封不严,应检查梭阀0形圈和单向阀的磨损情况,并视情处理,转向器定子,转子副磨损,计量马达失准,更换转向器。转向盘打不动(卡死)原因可能是转向杆与转向器联动插键锈蚀成一体,应分解,除锈,润滑。
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部分装载机存在一些不尽合理的地方,笔者根据多年的实践经验,针对装载机发动机,制动系统提出了一引起改进方案。发动机目前国内装载机普遍配装WD615系列发动机,在使用中也存在一些不足之处,建议改进如下:改进柴油滤清器的结构形式。把原结构变为一次性旋转更换滤芯,简化保养,提高燃油系统的可靠性。原设计的滤芯由于滤纸外露,*受到污染和损坏,增加了燃油系统发生故障的概率。
由于目前大部分工地没有的加油设备,为了提高柴油过滤系统的可靠性,建议在输油泵和油箱之间加装油水分离器和粗滤器。改进预滤器的结构形式。原预滤器结构由旋风管和废气喷射的排尘装置组成,由于工作环境恶劣,排气管*损坏。排气管损坏使预滤器失去作用。建议采用切向进气或者预滤杯等以粒径较大的粉尘。这种形式结构简单,清洗方便,寿命较长。
保养方便,不需要工具就可拆卸。原来的轴向密封滤芯一般都用中心螺杆安装,*造成滤芯变形,密封失效。制动系统目前国内的装载机制动系统,大部分采用气**油形式。四轮制动的单管路制动系统由空压机,组合阀,空气罐,单管路空气制动阀,加力器,盘式制动器及气管,油管组成。实际使用中*发生制动不灵,制动漏油等故障。为了提高制动系统的可靠性。建议使用径向密封的空气滤芯。这种密封结构可靠建议对以下部分进行改进:。
制动气压管路由单管路变为双管路,以提高安全系数。增加空压机到组合阀的铁管长度,采用多个U形排列,以增强输出空气的冷却效果,减轻组合阀橡胶密封件的老化。采用带干燥器的调压器替换现在使用的组合阀,以减少储气罐的积水。
在气**油制动系统中,加力器是非常关键的部件,对其储液罐应加装报警装置。可以采用以下两种结构:采用液位报警,使用浮子和舌簧开关以检测制动液液面的高低,适时报警,采用行程报警,若加力器活塞行程太大,说明制动系统有故障。采用液压制动系统,保留现在的盘式制动装置,去掉空压机,储气罐等装置,在液压系统中增加制动泵,调压阀,蓄能器,制动阀。
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系统压力的检测:在测压点1装上25Mpa量程的压力表,将动臂提升到水平位置,发动机在额定转速下,操纵转斗滑阀,使转斗后倾直到表显示 高压力,此时读数应为17MPa。如果系统压力偏低,应主要从以下几个方面分析和排除。
阀杆与阀体的配合间隙太大,调压弹簧损坏,阀内密封件损坏或阀体有砂眼等。拆检总安全阀的锥阀是否被卡住,检查阀杆和阀体的配合间隙,正常的配合间隙应在0.005~0.025mm之间,修理限为0.04mm,检查主阀芯于主阀套配合间隙,正常配合标准间隙为0.010~0.018mm,修理限为0.03mm。覆盖间隙**差,应镀铬配磨,检查压力弹簧,看阀内密封件是否有损坏,检查阀体是否有砂眼等铸造缺陷。配阀有内漏:分配阀内泄漏主要原因有:总安全阀的主阀芯被卡死。
作齿轮泵内漏:齿轮泵内漏表现为:工作时噪声大,发动机转速越高,则噪声越大,在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检齿轮泵,检测齿轮的端面间隙(正常值为0.100-0.140mm)齿轮的啮合间隙(正常值为0.005~0.015mm),齿轮的径向间隙(正常值为0.100~0.200mm),以及检查密封件是否良好等。如有**差或损坏,应修复或更换。
如仍工作不正常则可按2.2.2条分别对动臂部分和转斗部分排除。修装载机工作装置液压系统注意事项本文只介绍了ZL50C装载机工作装置液压系统的典型故障及其维修方法,实际上还有其他一些故障,如转斗动作时产生“点头”现象,管接头经常冲断等等,但无论什么缘故,所有的液压传动问题都可归纳为:压力,流量,方向问题。而引起问题的原因一般都是泄漏,堵塞,油管接错,调压不对造成的。在检查并处理好在系统总的压力问题后因此我们在维修液压系统故障时注意:。
3.1液压元件一定要清洗干净,油路处理畅通后方可组装。3.2不要使用不干净的液压油,不用劣质的密封件。3.3一定要正确组装元件,如“Y”型圈开口不能装反,管不能接错。3.4对安全阀的调整在未弄清楚之前不要乱动,以免引起调大了冲坏液压元件,调小了工作缓慢,无力或无动作。
3.5一旦系统出了故障,不要盲目处理,按照“先易后难,先外后内,先重点后一般”的顺序分析和解决问题,一般先检查外部泄漏情况,检查油量油质,检查堵塞情况,对于元件内部故障引起的系统故障,由于难于诊断和排除,所以弄懂原理后针对性的检查,避免不必要的浪费。
变速齿轮泵从油底壳中经滤网吸入低压油,泵出的高压油经滤油器过滤后进入变速分配阀。当系统建立压力后(压力**过1.1MPa),由调压阀分成两路,其中一路以1.1—1.3MPa的压力经切断阀至挡位分配阀,然后根据工作需要进入不同的工作液压缸,实现Ⅰ挡,Ⅱ挡或倒挡,另一路经溢流阀以0.57MPa的奋力向变矩器供油,变矩器内的油压和流量,由变矩器流出经散热后的低压油。ZL40装载机液压传动系统工作时经背压阀对大小追赶离合器及各挡齿轮进行润滑。
一般来说,ZL40型装载机使用3000h后,其液力传动系统会相继发生各种故障,万通,均有一定的外在表现。现从该机外部特征入手,分析该系统发生各种故障的成因和排除方法。从液力油压力表上可发现的故障压力表指针摆动。
则说明油路中进入空气。此时,锁紧油泵和油笨之间的连接油管即可排除故障。各挡位压力偏离正常值压力表为法的各挡压力都低(0.8MPa)其可能原因有:变速齿轮泵严重,造成效率过低,变速齿轮泵严重,造成效率过低,变速阀的调压弹簧失去弹性,弹簧座断裂,使阀杆或蓄能活塞卡死,无法压缩调压弹簧,切断阀阀杆卡死在切断位置,油底壳滤网严重堵塞,造成供油不足,变速分配阀蓄能器内密封器内密封圈破损,使高低压腔串通等。压力表指针在各挡位压力下都摆动。
Ⅰ挡与倒挡压力正常,Ⅱ挡压力低其可能原因有:端盖与箱体结合处的Ⅱ挡油孔密封圈损坏或漏装(伴有油液外漏),端盖中部与Ⅱ挡液压缸体之间配合处的旋转油封损坏,出现内漏,活塞导向销脱落,使高压腔串通等。Ⅱ挡与倒挡压力正常,Ⅰ挡压力低其可能原因有:液压缸和缸体进油结合处的矩形密封圈损坏或漏装,Ⅰ挡活塞油封损坏或缸体有砂眼。
Ⅰ挡和Ⅱ挡压力正常,倒挡压力低 其可能原因有:箱壁在倒挡位置出现裂纹,倒挡活塞密封圈损坏,变速分配阀密封圈损坏,变速分配阀密封圈破损。Ⅰ挡与倒挡压力上不去,Ⅱ挡压力正常其可能的原因有:中盖与箱体的连接螺栓断裂,中盖与Ⅰ挡液压缸体的间隙未控制在0.3-0.4mm之间。
海口供应龙工30 50装载机大小臂油缸价格
装载机液压系统油液发热,会造成操作不灵活、动臂自动下降、铲斗举升和翻转困难,以及工作压力降低等故障。
1、原因分析
(1)工作环境温度高
在炎热夏季连续工作,加之冷却效果差或散热不良,造成机器发热量大于散热量,使油温过高。
(2)长时间**负荷工作
装载机连续长时间在高压大功率下工作,溢流阀频繁开启,液压系统中油路和元件因长时间高压卸荷而使油液升温。
(3)液压泵发热
液压泵是产生热量的主要元件。液压泵转速高,排油压力高,工作环境恶劣,油液污染、油液选用不合规定或油液过少,都可造成泵损、泄漏。泵内泄漏可使其功率损失,磨损严重。油液中侵入空气后易于压缩,可造成泵。液压泵内长时间的泄漏、或压缩厉害, 必然发热,引起油液升温,造成系统发热。
2、故障实例
曾有一台装载机,在作业时出现铲土无力及操作不灵的现象。用手摸高压油管感到发烫,初步认定是液压系统发热所致。检查了液压泵,发现泵壳发烫,有噪声;检查液压油时,发现油液变质。分析认为,液压泵因油液污染而导致发热的可能性大,因而更换了液压油。更换时,先清洗了油管、油箱和过滤器;给系统加注了一定量的油液,循环操作几次后将清洗的油液排出; 后加入新液压油。这样处理后,发热现象还没有得到,后又考虑到可能因油液污染造成液压泵磨损和内泄大而发热,遂即又更换了液压泵(原液压泵解体后,发现磨损严重、配合间隙大)。试机表明,液压系统温度恢复了正常。
当装载机出现故障或产生异常情况时,先应停机,然后根据故障特征进行分析,初步判断故障性质,不宜强行带病作业,否则故障会随着工作时间延续而不断扩大。
故障原因的发生是由制造、操作、使用环境、保养等多方面因素造成。有些故障是相互影响的,例如,柴油机冷却液不足,不仅会使柴油机水温及机油温度异常升高,同时也将影响双变油温升高。因此,要在找出故障的真正原因后,对症排除解决。
对故障的检查和判断应尽量做到理论知识和实践经验相结合,采用视、触、听、嗅、测试等综合方式进行。
视:观察各仪表读数变化,各连接部件情况,各结合密封面泄漏情况,各油料及水有无异常现象及柴油机排气烟色等。
触:靠手的感觉检查各部件表面温度,连接状况及振动情况。
听:根据听觉来判断工作元件发出的声音及其变化情况来确定异响部位。
嗅:凭嗅觉来感觉各部件及各油料有无异常气味。
测试:条件允许时可按要求进行测试,根据测试结果分析故障原因。
通过以上方法对故障有了初步判断,在做好拆卸前的准备工作后,严格按照先后顺序拆卸,在拆卸过程中,应仔细认真地观察零部件的使用情况,并排放有序。为进一步确认故障原因,应保护好故障区原有迹象并做好记录,待故障原因查明后方可进行修复。
发动机运行一段时间后,发出“突突”声,且运行不稳定;带负荷作业时供油不足,乃至发动机自动熄火;熄火后需用手动泵泵油或拨动熄火拉杆后才能起动,但运行后又发生异响、供油不足、运行不稳定及自动熄火等问题。考虑到在出现此故障之前,因柴油质量较差曾对机器的油箱、粗滤器、油管、输油泵和细滤器等进行对。应调线换相。电动机功率不足或转速达不到规定要求。应检查电压,校核电动机性能。

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